胶球清洗装置系统设计和运行情况详细介绍?
1、2机组分别于1993年5月20日和12月13日投产发电。投产以后,凝汽器胶球清洗装置一直不能正常投运,收球率偏低,影响了凝汽器的清洗效果,从而影响机组的经济性。为此,技术人员对凝汽器胶球清洗装置系统进行了分析研究,找到了系统存在问题的症结并进行了改造,使得胶球清洗装置投入正常运行,提高了收球率
2胶球清洗装置系统设计和运行情况
1/2机组凝汽器为双通道双流程分隔式表面冷却方式,热交换管材质为钛,冷却用水为长江水,循环方式为开式循环。
2.1胶球清洗装置系统设计介绍
凝汽器循环水A/B侧2个通道均配置了2套相同但完全独立的胶球清洗装置,分别配备胶球清洗泵、收球网、收球室和独立的PLC控制系统。收球网为正V形结构,不锈钢材质,顺水流卧式布置在凝汽器循环水出水管上,由电动头驱动。
控制系统采用德国施奈德公司20世纪90年代初期的PLC设计,CPU控制方式,自动化程度较低,手动操作较多。
2.2胶球清洗装置系统运行情况
2004年度#1、2机组凝汽器平均收球率和凝汽器端差见表1。
表12004年度,1/2机组凝汽器平均收球率和凝汽器端差
机组号 |
胶球清洗装置A收球率/% |
胶球清洗装置 B收球率/% |
凝汽器端差/无 |
,1机组 |
47.5 |
80.1 |
6.6 |
2机组 |
79.1 |
51.1 |
5.4 |
长期以来,1、2机组凝汽器胶球清洗装置系统存在着收球率偏低的问题,有时候控制系统故障时,全月岀现收球率为零的情况,影响了凝汽器的清洗效果,影响机组的经济性。