胶球清洗装置(凝汽器)-收球网改进措施及效果如何?
电厂胶球清洗装置(凝汽器)是汽轮发电机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的设备。其工作原理是:借助于水流的作用,将大于凝汽器铜管内径的海绵球挤过铜管从而擦洗管图1胶球清洗装置示意图内污泥的设备,可在发电组不减负荷的情况下循环清洗,达到降低凝汽器端差、提高机组运行真空度、降低发电煤耗、减缓铜管腐蚀的目的。该胶球清洗装置运行好坏、性能优劣影响凝汽器的清洁程度和传热效率。该胶球清洗装置主要由二次滤网、收球网、装收球室、胶球泵、分汇器及相关的阀门管路和电气控制装置组成。
胶球清洗装置存在问题:
我公司电厂原胶球清洗装置安装后,存在以下问题,一直无法正常投运。⑴结构设计老化,与发电机组有关参数不配套。⑵收球率低(不到20%),不能保证正常的清理运行,造成凝汽器铜管附有粘泥,甚至结垢,致使汽轮机组运行真空度偏低,冬季最高真空度仅达93KPa,夏季(5~9月份)低至85KPa,为保障机组安全被迫降负荷运行,严重影响发电的经济性。因凝汽器铜管结垢严重,真空度低,无法带负荷,被迫停机进行化学清洗,给电厂造成了7万元的直接损失。为此对电厂胶球清洗装置(凝汽器)进行了改进。
收球网改进措施:
⑴收球网结构不合理是影响收球率低的关键因素,通过考察、论证,采用连云港市宏琦生产的收球网取代原收球网,收球网内加装导流板,切换手柄加装锁定装置。⑵胶球泵由125SS-9型,(扬程95m),改为125SS-21型(扬程21m)。
效果:
胶球清洗装置改进后,经过生产调试,胶球回收率达到97.5%,达到了国家电力公司辅机收球网收球标准≥95%的目标。使用一年来,保持凝汽器铜管清洁从而提高机组运行真空度(1~15kPa),降低凝汽器端差,减缓铜管腐蚀,提高发电机的经济性,同期相比,发电负荷提高,发电煤耗降低,年经济效益提高。