胶球清洗装置是火力(核)发电厂凝汽器自动清洗非常重要的设备。在凝汽器冷却管路中,任何微小杂质沉积形成的水垢都会降低换热效率,引响凝汽器的真空度,使汽轮机排汽压力的增大,导致发电机组发电量减少。保持凝汽器真空,只有控制凝汽器冷却管的清洁,提高凝汽器的换热效率,对提高整个机组的热效率是一个非常重要的环节。 胶球在循环水进出口压力差的作用下洗刷冷却管内泥沙污物,对冷却管内进行一次抹擦,使冷却管内壁泥沙污垢随着水流带出系统,胶球在冷却水水流的带动下以跳动撞击形式通过凝汽器冷却管,在此过程中胶球撞击擦洗换热管内壁泥垢,从而起到了清洗冷却水管内壁沉积的污物和水垢,避免微生物的生长,防止腐蚀的作用。确保了冷卸管内壁清洁,保证了良好的换热效果,提高了机组发电效率.火力发电厂的凝汽器是冷却汽轮机排汽并凝缩或凝结水的热交换器。由于冷却水是利用循环水,故会在铜管内结垢和附着微生物等,从而导致传热效率降低并直接影响到整机效率,以及因附着物质的腐蚀作用造成铜管漏泄,危及设备的安全运行。因此,凝汽器铜管的清洗和除垢是火力发电厂重要的节能降耗项目之一。为了防止此类问题的发生,需要定期地对凝汽器进行清洗,借以提高凝汽器的清洁度。目前国内各电厂应用较多的方法是运行中的反冲洗,即在降低机组负荷、凝汽器单侧运行的工况下,水流逆向冲洗凝汽器,冲洗时间一般不超过20~30min,并控制低压缸排汽温度不超过50~60℃。当管板堆满污物时,水流逆向冲洗凝汽器特别有效,但反冲洗后杂物留在二次滤网内侧,仍需人工手动清理;虽然对管内结垢有缓解作用,但除垢效果并不明显。为了抑制铜管中微生物的生长,一般是采用向冷却水中加氯的方法,同时采用胶球清洗。胶球清洗系在设备停运或降低机组负荷、凝汽器单侧运行时进行,用气压喷枪造成约为0.SMPa气压,使胶球通过铜管,清洗管内壁。胶球通过管内的速度越高,清洗效果越好。然胶球清洗作业性能良好,作业时间也短(全部清洗约2日).